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      應(yīng)用DMC3000控制卡開發(fā)的鞋楦掃描機(jī)控制系統(tǒng)

      2008年02月22日 09:15:32人氣:588來源:煙臺勾股通信技術(shù)有限公司

      摘要:本文論述了鞋楦掃描機(jī)的數(shù)控系統(tǒng)運(yùn)動控制卡,伺服系統(tǒng)光柵尺構(gòu)成控制系統(tǒng)。簡要論述了運(yùn)動控制卡,伺服系統(tǒng)光柵尺的選擇和控制。 


        1 引言 

        在制鞋業(yè)中,中國制鞋業(yè)可謂異軍突起。短短的十多年,中國一躍升為zui大的鞋類生產(chǎn)國和出口國。制鞋業(yè)的迅猛發(fā)展也帶動了鞋楦業(yè),鞋子的樣式越來越多,就要求鞋楦也要不斷翻新,這促成了鞋楦從耐用品變成易耗品。機(jī)械鞋楦機(jī)采用的是仿形加工的原理,它實現(xiàn)了鞋楦加工的批量生產(chǎn),帶來了鞋楦業(yè)的飛速發(fā)展。但是機(jī)械鞋楦機(jī)也有其不可避免的缺點:首先,從產(chǎn)品角度來講,它加工出來的鞋楦的鞋幫兩側(cè),總有幾道較明顯的縱痕,鞋楦很不光滑,這對于要求越來越高的制鞋業(yè)來說,是不能滿足要求的;其次,機(jī)械鞋楦機(jī)在實現(xiàn)鞋楦的縮放時,需要工人憑經(jīng)驗手工調(diào)整機(jī)器,這對工人要求比較高;再次,也是zui重要的,傳統(tǒng)的加工方法無法建立工件尺寸的文件,也無法做任何的外形修改。 

        2 數(shù)控鞋楦機(jī)的數(shù)字化逆向工程系統(tǒng) 
                 
        數(shù)控鞋楦機(jī)可以避免機(jī)械鞋楦機(jī)的缺點。數(shù)控鞋楦機(jī)采用數(shù)字化的逆向工程系統(tǒng),數(shù)字化的逆向工程系統(tǒng)在對鞋楦模型進(jìn)行三維掃描后,得到模型的三維數(shù)據(jù)文件,通過處理數(shù)據(jù)文件(如表面光滑處理,插值處理等),實現(xiàn)對鞋楦模型的縮放,并能改變鞋楦加工表面的螺旋線的螺距,從而改善加工表面的質(zhì)量。同時,所得數(shù)據(jù)文件可以存入電腦,需要時可再調(diào)出來,同一類型的鞋楦只需掃描一次,管理非常方便。顯然,這樣的數(shù)字化逆向工程系統(tǒng)才是滿足現(xiàn)代鞋楦業(yè)的發(fā)展的。數(shù)控鞋楦機(jī)的數(shù)字逆向工程流程圖如圖1所示: 

        圖1 數(shù)控鞋楦機(jī)的數(shù)字逆向工程流程圖 

        國外的數(shù)控鞋楦機(jī)到目前為止已經(jīng)非常完善了,在實際應(yīng)用中也得到極大肯定。我們國內(nèi)由于種種原因,起步較晚,所以筆者所在實驗室在參考國外機(jī)器的前提下,以實際應(yīng)用作為主要目的,進(jìn)行數(shù)控鞋楦機(jī)的研制,為國內(nèi)在該領(lǐng)域的企業(yè)提供一些參考。該數(shù)控鞋楦機(jī)有兩部分組成,一部分是掃描機(jī),它通過掃描得到鞋楦的三維數(shù)據(jù),另一部分是刻楦機(jī),它利用掃描得到的三維數(shù)據(jù)加工出鞋楦。本文主要討論鞋楦掃描機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計,只有掃描得到的數(shù)據(jù)文件準(zhǔn)確,才能保證加工出來的鞋楦的質(zhì)量,因此鞋楦掃描機(jī)是實現(xiàn)鞋楦加工的基礎(chǔ)和前提。 

        3 鞋楦掃描機(jī)的掃描原理 
                 
        首先,簡要介紹一下鞋楦掃描機(jī)的掃描原理,如下圖2所示。 


        圖2 鞋楦掃描機(jī)的掃描原理圖 

        如上圖所示,X軸帶動鞋楦的自轉(zhuǎn),Y軸為指向鞋楦中心線,Z軸在鞋楦長度方向移動,即掃描輪移動的方向。鞋楦掃描機(jī)采用接觸式測量方式,所用測量工具為掃描輪,它安裝在Y軸方向,掃描輪靠在鞋楦上,其后面由氣頂著,掃描輪隨著鞋子的運(yùn)動而前后移動,掃描輪后面的光柵尺采集鞋楦數(shù)據(jù)。 

        4 鞋楦掃描機(jī)的控制系統(tǒng)概述 

        鞋楦掃描機(jī)采用PC機(jī)作為上位機(jī),利用面向?qū)ο蟮恼Z言VC++進(jìn)行軟件設(shè)計、開發(fā),通過運(yùn)動控制卡驅(qū)動系統(tǒng)并采集三根軸的數(shù)據(jù),得到掃描數(shù)據(jù)文件,以用于加工。上位機(jī)作為掃描機(jī)的操作界面,完成數(shù)據(jù)分析、處理以及對執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制等任務(wù)。運(yùn)動控制卡作為控制核心,完成發(fā)送及接收脈沖。伺服電機(jī)接受板卡發(fā)送的脈沖,驅(qū)動各個軸運(yùn)動,同時,伺服電機(jī)編碼器反饋給運(yùn)動控制。整個控制系統(tǒng)簡圖如下圖3所示。 


        圖3 控制系統(tǒng)總框圖 

        下面主要介紹運(yùn)動控制卡,伺服電機(jī)以及光柵尺的選擇及控制。 

        4.1 運(yùn)動控制卡的選擇及控制 
                 
        在掃描系統(tǒng)中,運(yùn)動控制卡是整個系統(tǒng)的核心,因此選擇合適的運(yùn)動控制卡是很重要的。 
                 
        在掃描過程中,運(yùn)動控制卡需要控制Z軸和X軸的伺服電機(jī),運(yùn)動控制卡不僅要發(fā)送脈沖給電機(jī)驅(qū)動器,同時接受伺服電機(jī)編碼器反饋的脈沖數(shù)。運(yùn)動控制卡還接受光柵尺反饋信號。由于是采集鞋楦三維的數(shù)據(jù),采樣點越密集,加工出來的產(chǎn)品越光滑。在本系統(tǒng)中,設(shè)定鞋楦轉(zhuǎn)一圈需要采樣幾百個點,因此對運(yùn)動控制卡的驅(qū)動輸出脈沖要求比較高,對編碼器輸入頻率也有一定要求,控制軸數(shù)要求三軸。綜合考慮各種性能以及經(jīng)濟(jì)性等,選擇深圳雷賽公司的DMC3000系列運(yùn)動控制卡。 
                 
        本系統(tǒng)的運(yùn)動控制卡是基于PCI總線的高性能運(yùn)動控制卡,可控制多達(dá)四軸步進(jìn)或伺服電機(jī)。此系列具有即插即用、zui高4MHz脈沖頻率、S曲線減振功能、編碼器反饋、隨時變速等功能。 
                 
        本運(yùn)動控制卡的每一軸的兩個信號輸出口PUL和DIR可用來輸出脈沖和方向信號,這兩個輸出口可以由程序設(shè)成正脈沖+反脈沖(雙脈沖)模式或脈沖+方向模式(單脈沖)。本系統(tǒng)采用脈沖+方向形式,并設(shè)定脈沖為差分輸出方式,在差分輸出模式下,每一個信號可以被差分成一對相異的信號。使用差分輸出方式可有效的減少傳輸中的干擾,提高可靠性。X軸和Z軸的伺服電機(jī)驅(qū)動器接收來自運(yùn)動控制卡的脈沖和方向信號。 
                 
        本運(yùn)動控制卡可同時控制四根軸,每一軸都有三對差分的A相、B相和Z相輸入信號,EA和EB信號用來進(jìn)行位置計算,EZ信號用作原點索引信號。每一軸都有一個原點開關(guān)信號,通過機(jī)械原點信號輸入來查找該軸的原點,可通過軟件設(shè)定原點開關(guān)模式。每一軸都有兩個位置限位信號EL+(正向限位)和EL-(反向限位),可通過軟件設(shè)定限位開關(guān)模式。在本系統(tǒng)中,X軸和Z軸的伺服電機(jī)編碼器反饋的脈沖信號都接入運(yùn)動控制卡。由于每根軸運(yùn)動初始有個起始位,因此需要用原點信號,軟件通過搜索原點信號來確定起始位。X軸為旋轉(zhuǎn)方向,不需要正反限位,只采用一個原點信號。Z軸除了原點信號外,還接入正負(fù)兩個位置限位信號,兩個限位起保護(hù)作用。通用數(shù)字輸入輸出口也可用來接一些開關(guān)信號。 
               
        對于單軸運(yùn)動,按照運(yùn)動距離來分,本運(yùn)動控制卡有定長運(yùn)行模式和連續(xù)運(yùn)行模式。按照運(yùn)動速度來分,本運(yùn)動控制卡有梯形速度運(yùn)行模式和S曲線運(yùn)行模式。S曲線運(yùn)行模式用來讓一根軸以S曲線速度運(yùn)行脈沖數(shù),S曲線運(yùn)行模式可以有效消除并改善加減速時的振動,使運(yùn)動非常平滑。如下圖4所示: 


        圖4 S曲線速度及加速度 

        由于S曲線運(yùn)行模式較于梯形速度運(yùn)行模式的優(yōu)點,本系統(tǒng)中均采用S曲線運(yùn)行模式。在掃描開始前,為了測量鞋楦的底板直長,需要將鞋楦轉(zhuǎn)過一定角度,這時采用定長運(yùn)行模式。在掃描過程中,Z軸和X軸執(zhí)行同時但獨立的運(yùn)動,并且是連續(xù)運(yùn)動。同時保證這兩根軸以一定的比例速度運(yùn)動。實際情況證明,本運(yùn)動控制卡能滿足本系統(tǒng)的要求,實現(xiàn)鞋楦數(shù)據(jù)的三維掃描,從而得到鞋楦三維數(shù)據(jù)文件。 

        4.2 伺服電機(jī)的選擇及控制 
                 
        由于本控制系統(tǒng)對實時性要求比較高,運(yùn)動控制卡發(fā)送脈沖給電機(jī)驅(qū)動器,要求電機(jī)立即發(fā)脈沖,不得延遲,不得有誤。因此本控制系統(tǒng)不能采用步進(jìn)電機(jī),而必須采用伺服電機(jī)系統(tǒng)。同時伺服電機(jī)具有控制精度高,較強(qiáng)的過載能力,速度響應(yīng)性能好,運(yùn)行性能可靠等一系列優(yōu)點。在本系統(tǒng)中,我們選用Panasonic全數(shù)字式交流伺服驅(qū)動器MSDA0231A1A,配置的伺服電機(jī)為MSM022A1。驅(qū)動器所帶電機(jī)的額定輸出功率為1.5kw,旋轉(zhuǎn)編碼器為增量型2500P/r,輸入電源為3相220V,額定速度為2000r/m。 
                 
        本系統(tǒng)中要求到位比較準(zhǔn)確迅速,由于在鞋楦轉(zhuǎn)一圈(即X軸轉(zhuǎn)動一圈)需要采樣幾百個點,因此對伺服系統(tǒng)的響應(yīng)要求比較高。同時,伺服電機(jī)的參數(shù)對掃描質(zhì)量也有一定影響。在系統(tǒng)采用的控制模式下,將伺服電機(jī)的參數(shù)調(diào)整到比較好的情況,主要是以下幾個參數(shù)。 

        1.參數(shù)0(*位置環(huán)增益)定義位置控制的響應(yīng)曲線,增益設(shè)定越高,定位時間越快。 
        
        2.參數(shù)1(*速度環(huán)增益)和參數(shù)0一起獲得伺服系統(tǒng)的總響應(yīng)曲線。盡可能設(shè)定高增益。 
        
        3.參數(shù)5(速度前饋)設(shè)定位置控制中速度前饋量。在電機(jī)恒速運(yùn)轉(zhuǎn)時,若將此值設(shè)為100%,位置偏差幾乎為零。此值設(shè)定得較高,可在較小的位置偏差獲得較快反應(yīng),但可能會導(dǎo)致超調(diào)。 
        通過對NO.46,NO.4B參數(shù)的設(shè)置,可以很方便的與各種頻率的指令脈沖相匹配,以達(dá)到理想的控制分辨率(角度/脈沖)。二者的值差異過大會造成控制精度下降。所以推薦設(shè)置NO.46/NO.4B(即:電子齒輪比)為:1/50《電子齒輪比《20。 

        4.3 光柵尺的選擇及控制 
                 
        在本控制系統(tǒng)中,光柵尺用于采集Y軸數(shù)據(jù),它安裝在掃描輪的后面,在掃描過程中,掃描輪不斷前后移動,從而帶動光柵尺移動,光柵尺采集到的脈沖信號反饋到運(yùn)動控制卡。結(jié)合實際應(yīng)用情況,考慮精度、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等各種因素,我們選用FAGOR MVX-225線性光柵尺。它采用的玻璃鍍鉻刻度柵距為20um,精度為±5um,分辨率為1um,其輸出信號為差動TTL信號,輸出信號周期“T”為4um,zui大速度為60m/min。由于在本系統(tǒng)中,光柵尺需要不停前后移動,而該光柵尺讀數(shù)頭移動采用滾動軸承,可zui小限度減小磨損,大大提高使用壽命,該光柵尺的移動壽命超過9000km。 
                 
        FAGOR反饋系統(tǒng)提供的電信號是通過鍍刻在直尺上的鉻線柵格,通過光電處理轉(zhuǎn)換成電信號。FAGOR反饋系統(tǒng)用紅外線發(fā)光二極管作為光源,這種光源具有安全、可靠和壽命長的特點。 
                 
        為在測量中提供一個參考點,在線性光柵尺臨近反饋刻線的某些位置提供參考點標(biāo)記信號。此標(biāo)記信號是由特定的刻線產(chǎn)生的一個脈沖,當(dāng)運(yùn)行通過該點時能確定機(jī)床的位置,這主要是為防止數(shù)控機(jī)床掉電后軸意外移動而產(chǎn)生誤差。FAGOR線性光柵尺每隔50mm就有一個參考點標(biāo)記Io。此標(biāo)記產(chǎn)生的信號,是和反饋信號同步的,目的是為保證可靠的測量重復(fù)精度。實際情況證明,F(xiàn)AGOR MVX-225線性光柵尺能夠滿足本系統(tǒng)的控制要求。 

        5 結(jié)束語 
                 
        如上,運(yùn)動控制卡伺服系統(tǒng)光柵尺構(gòu)成了鞋楦掃描機(jī)的數(shù)字控制系統(tǒng)。實際證明,整個控制系統(tǒng)運(yùn)作非常穩(wěn)定,將掃描得到的數(shù)據(jù)文件用于鞋楦刻楦機(jī)加工,加工出來的產(chǎn)品很光滑,*避免了機(jī)械鞋楦機(jī)的缺點,能夠滿足市場的需求。
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