鋼鐵廠中小高爐干法布袋除塵器成功運(yùn)行我國(guó)高爐煤氣干法布袋除塵技術(shù)歷經(jīng)30多年的應(yīng)用與發(fā)展,已日趨成熟,并在眾多中小高爐上推廣使用。同時(shí),近幾年我國(guó)濾料材也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,纖維與超細(xì)玻璃纖維復(fù)合的耐高溫針刺氈濾料不僅強(qiáng)度提高、使用壽命延長(zhǎng),而且使用溫度提高,可耐260攝氏度左右的高溫,為高爐煤氣干法布袋除塵打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),加之采用PLC自動(dòng)化控制系統(tǒng),使氮?dú)饷}沖噴吹清灰及卸灰、輸灰均能按程序自動(dòng)控制,有效地促進(jìn)了高爐煤氣干法布袋除塵技術(shù)水平的提升。
鋼鐵廠中小高爐干法布袋除塵器成功運(yùn)行,為大型高爐上采用高爐除塵設(shè)備奠定了基礎(chǔ)。但是,大型高爐煤氣發(fā)生量多,如還采用中小高爐干法除塵的箱體大小規(guī)格,要達(dá)到同樣的過濾效率,勢(shì)必要成倍增加箱體數(shù)量,導(dǎo)致整個(gè)干法除塵器的故障點(diǎn)增多,占地面積大大增加。采取這種設(shè)計(jì)思路,其可靠性降低,遠(yuǎn)不能滿足大型高爐的需要,影響其正常運(yùn)行,導(dǎo)致能源介質(zhì)的失衡,造成巨大損失。
為清除大高爐除塵器設(shè)備的障礙,我公司在干法除塵工藝、設(shè)備、關(guān)鍵配套件、輸灰系統(tǒng)等方面做了系統(tǒng)深入的研究,通過大量的論證,增加單箱體過濾面積,將大直徑箱體(直徑5.2米以上)引入到高爐煤氣干法除塵器中,并采用6米直徑箱體,為干法除塵系統(tǒng)在大型高爐上應(yīng)用和推廣奠定了基礎(chǔ)。
高爐礦槽煙塵捕集:
礦槽槽上除塵zui常用的方式為在礦倉(cāng)頂部開孔設(shè)吸塵罩,采用電動(dòng)蝶閥進(jìn)行切換,并與工藝設(shè)備聯(lián)鎖,即工藝設(shè)備動(dòng)作時(shí),切換蝶閥同步開啟,反之同步關(guān)閉。第二種方式采用移動(dòng)式通風(fēng)槽,移動(dòng)式通風(fēng)槽設(shè)3個(gè)吸塵口,上部吸塵口捕集卸料皮帶頭部揚(yáng)塵,下部吸塵口捕集卸料口及礦倉(cāng)揚(yáng)塵,根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn),我們*采用移動(dòng)式風(fēng)槽。
礦槽槽下由于吸塵點(diǎn)多,且又不同時(shí)工作,對(duì)不同時(shí)工作的各吸塵點(diǎn)采用電動(dòng)蝶閥進(jìn)行切換,并與工藝設(shè)備聯(lián)鎖,即工藝設(shè)備工作時(shí),切換蝶閥同步開啟,反之同步關(guān)閉,減少系統(tǒng)風(fēng)量,降低動(dòng)力消耗。