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作者:周曉軍 日期:2007.05.16
一、概述:
運動控制器(MNC),是集運動控制技術、計算機技術、和通訊技術為一體的高科技產品。具有可靠性高,功能齊全,使用靈活方便等優(yōu)點。本文介紹的是運動控制器MC4140、QS5伺服系統(tǒng)來實現(xiàn)高精三軸磨床的自動化改造。
二、高精密磨床的發(fā)展回顧:
很多年前,精密磨床的應用已經成為精細加工*的工藝。但由于自動控制技術的制約,zui初為手動進給,其缺點是切入磨削時進給不均勻,光磨時間控制不準,至使精度差,而且效率低;
隨著PLC應用的普及,PLC技術也在磨床上發(fā)揮了一定的效果。系統(tǒng)采用PLC+高速定位模塊來實現(xiàn),基本解決了用自動進給的方式取代了手動,進給均勻,精磨時間準確;由于PLC程式的相對固定;PLC的單流程工作模式,PLC實現(xiàn)多軸聯(lián)動的困難等等,所以在實際應用中又提出了新的問題。如隨意調整Y軸(工件旋轉)的分度數(shù),能隨意分攤Z軸(磨頭)進給長度(即將Z總進給量,按隨意比例分攤到每一步),人工干預下的實時補償?shù)龋?BR> 由于以上問題的提出,筆者利用MC4140開發(fā)出高可靠性、高精度、高性價比三軸精密磨床伺服進給控制系統(tǒng),加工工件幾何精度和效率大大提高,滿足客戶改造需要。
三、功能要求:
根據(jù)磨削工藝原理,控制系統(tǒng)實現(xiàn)如下功能:
1、啟動→快速進給→慢速進給→光磨延時→慢速進給→快速進給→快退回原點(各點位置可教導拾點)。
2、定位精度±1p。
3、可全自動、半自動、手動選擇。
4、任意時刻按復位→快退回原點,通電先返回原點(可參數(shù)選擇)。
5、可以工件計數(shù)或設置倒計數(shù)(計數(shù)到自動停機)
6、原位零點確定并記憶(也可任意設置參考零點)。
7、按鍵板面和128×64液晶顯示板可以以參數(shù)設定方式,設定快進速度,快退速度,慢進速度,快進量,慢進量,光磨延時時間,計數(shù)修整個數(shù)。和顯示實際位置,光磨延時時間,計數(shù)個數(shù)等功能。
四、工藝要求:
手動:X軸+/-方向、限位+/-,有高/低速度設定(能拾取起點、慢速起點、慢速終點、終點)確認4個點以備自動和半自動時用。
Z軸+、-方向,有速度設定;
Y軸+、-方向,有速度設定(Y軸是驅動分度頭360/n,設定數(shù)為n)+方向1步、-方向1步、還有按設定度數(shù)+進刀、-進刀;
高速段 低速段 高速段 延時T返回
自動(半自動、全自動):
1、X軸按拾取量+、-各運動1次1小周期
2、Y軸(Y軸是驅動分度頭360/n,設定數(shù)為n)+方向運動1步(1/nY軸圓周)1小周期(1/nY軸圓周)1步(n次后要求到達起點,余數(shù)等分插補充)
3、Z軸(能設定2段1~25步、設定為X步就能設定X個運動量的數(shù)據(jù))按各步數(shù)據(jù)運動該步,1小周期進該步,設定總進刀尺寸,X是百分比,可以平均分配,也可以人工修改。
如:1段進刀為4.00mm,步數(shù)為10步,就會彈出10個10.00%,結果每刀進0.40mm,如果修其中一步,其后面步結果發(fā)生反比變化。2段相同。進完1段就進2段。
五、運動過程描述(工藝過程)
【半自動運動過程】
【全自動運動過程】
六、控制系統(tǒng)簡介:
1、系統(tǒng)的結構框圖如圖1所示,整個系統(tǒng)由三部分組成
(1) 操作部分(人機界面):用于操作、設置磨削參數(shù)、顯示磨床運行狀況、故障報警;
(2) 控制部分(ARM+FPGA):主要控制磨床的定位,位置反饋、IO管理;
(3) 執(zhí)行部分(JaBao QS5 系列伺服電機及伺服驅動器)。
(4) 操作系統(tǒng):UC/OS實時多任務操作系統(tǒng)。
圖1 系統(tǒng)的結構框圖
2、機械示意圖(略)
為保護三方知識產權,恕不能在此介紹。
七、結束語:
MC4140的NC定位功能在其中占有重要的地位,只有選擇合適的MNC才能使定位達到預期的效果。筆者已成功將上述方案在實際磨床改造中實現(xiàn),另筆者使用TP3340控制器產品成功設計出三軸磨面機(磨手表玻璃、寶石機床),并將在之后的文章中逐一介紹。
下一篇:電動閥和電磁閥的區(qū)別
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