氣動薄膜調(diào)節(jié)閥的故障原因 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥在純堿行業(yè)中應用極其普遍,與其它儀表配套使用,可實現(xiàn)生產(chǎn)過程中流量、液位、壓力、溫度等工藝參數(shù)與其它介質(zhì)如液體、氣體、蒸汽等的自動調(diào)節(jié)和遠程控制。隨著企業(yè)自動化程度的逐步提高,集散控制系統(tǒng)(DCS)以及其它智能型儀表在自動化領(lǐng)域中的應用已越來越普遍,通過計算機的優(yōu)化控制,將使生產(chǎn)取得zui大效益。而在優(yōu)化的同時也使控制系統(tǒng)的主要故障集中于調(diào)節(jié)系統(tǒng)的終端執(zhí)行裝置即調(diào)節(jié)閥上,調(diào)節(jié)閥在控制流體流量的工作過程中,接受控制操作信號,按控制規(guī)律實現(xiàn)對流量的調(diào)節(jié)。它的動作靈敏與否,直接關(guān)系著整個控制系統(tǒng)的質(zhì)量。根據(jù)控制系統(tǒng)在純堿行業(yè)的應用統(tǒng)計,調(diào)節(jié)系統(tǒng)有80%左右的故障出自調(diào)節(jié)閥。因此,如何保證氣動薄膜調(diào)節(jié)閥在我廠生產(chǎn)中的可靠、準確運行,是我們需要探討的一個很重要的問題。 1 現(xiàn)狀調(diào)查 我廠共有237臺氣動薄膜調(diào)節(jié)閥,特別是在全廠的核心崗位重堿車間使用尤為廣泛,其中碳化的三氣流量調(diào)節(jié)全部使用氣動薄膜調(diào)節(jié)閥。 在純堿生產(chǎn)過程中,由于氨鹽水有嚴重的腐蝕性,碳酸氫銨在攝氏25℃以下易結(jié)晶的性質(zhì),使調(diào)節(jié)閥在運行中因閥體內(nèi)壁結(jié)疤、結(jié)晶、結(jié)垢導致閥卡、不動作或動作遲鈍,使系統(tǒng)不能進行自動調(diào)節(jié)的現(xiàn)象比較普遍,占調(diào)節(jié)閥故障總數(shù)的50%,給生產(chǎn)造成的影響較止回閥由調(diào)節(jié)閥填料老化、變硬導致閥動作遲鈍或從閥桿處泄漏等故障達15%;由于膜片損 壞漏氣或硬芯碎裂導致閥不能調(diào)節(jié)的現(xiàn)象達12%;由于定位器、減壓閥、執(zhí)行機構(gòu)等腐蝕導致閥門故障的現(xiàn)象占10%;其它原因?qū)е抡{(diào)節(jié)閥旋塞閥概率占13%。 2 故障原因分析 根據(jù)多年來純堿生產(chǎn)現(xiàn)場使用的氣動薄膜調(diào)節(jié)閥的故障分析,可歸納閘閥故障及其原因如下: 2.1 閥不動作 1)因調(diào)節(jié)器故障,使調(diào)節(jié)閥無電信號。 2)因氣源總管泄漏,使閥門定位器無氣源或氣源壓力不足。疏水閥 3)定位器波紋管漏氣,使定位器無氣源輸出。 4)調(diào)節(jié)閥膜片損壞。 5)由于定位器中放大器的恒節(jié)流孔堵塞、壓縮空氣含水并于放大器球閥處集積水力控制閥致定位器有氣源但無輸出。 6)由于下列問題使調(diào)節(jié)閥雖有信號、有氣源但閥仍不動作: ① 閥芯與襯套或閥座卡死; ② 閥芯脫落(銷子斷了); ③ 閥桿彎曲或折斷; ④ 執(zhí)行調(diào)節(jié)閥 ⑤ 反作用式執(zhí)行機構(gòu)密封圈漏氣; ⑥ 閥內(nèi)有異物阻滯。 2.2 閥的動作不穩(wěn)定 1)因過濾減壓閥故障電磁閥力經(jīng)常變化。 2)定位器中放大器球閥受微?;蚶p,使球閥關(guān)不嚴,耗氣量特別增大時會產(chǎn)生輸出振蕩。 3)定位器中放大器的噴嘴擋板不平行,擋板蓋不住噴嘴。 針型閥 4)輸出管線漏氣。 5)執(zhí)行機構(gòu)剛性太小,流體壓力變化造成推力不足。 6)閥桿磨損力大。 7)管襯里閥蕩或周圍有振源。 2.3 閥的動作遲鈍 1)閥桿往復行程時動作遲鈍: ① 閥體內(nèi)有泥漿或粘性大的介質(zhì),使閥堵塞或結(jié)垢; ② 聚四氟乙烯填料變質(zhì)硬化,或石墨石排氣閥潤滑油已干燥。 2)閥桿單方向動作時動作遲鈍: ① 膜片泄漏和破損; ② 執(zhí)行機構(gòu)中"O"形密封圈泄漏。 2.4 閥全閉時泄漏大 排泥閥 1)閥芯被腐蝕、磨損。 2)閥座外圈的螺紋被腐蝕。 2.5 閥達不到全閉位置 1)介質(zhì)壓差很大,執(zhí)行機構(gòu)剛性太小。 2)閥體排污閥 3)襯套燒焦。 2.6 填料部分及閥體密封部分的滲漏 1)填料蓋沒壓緊、沒壓平。 2)用石墨石棉盤根處潤滑油干燥。 呼吸閥 3)采用聚四氟乙烯作填料時,聚四氟乙烯老化變質(zhì)。 4)密封墊被腐蝕。 3 建立閥的預檢修機制 在日常的生產(chǎn)過阻火器中,對調(diào)節(jié)閥的維護僅局限于對閥的故障處理,很少進行定期調(diào)校與定期檢修,在企業(yè)的計量管理規(guī)程中對此也沒有嚴格要求,事實上,閥的故障源于若干不穩(wěn)定因素的積累,積累到一定程度就形成故障,因此,在閥的液位計形成之前就把這些不穩(wěn)定因素排除在萌芽狀態(tài),不僅可以延長閥的使用壽命,還可以避免因閥的故障給生產(chǎn)帶來的嚴重影響。這就需要建立閥的預檢修機制過濾器者說是定期檢修機制。以重堿碳化崗位三氣流量調(diào)節(jié)閥為例,預檢修機制建立之前,由于純堿工藝介質(zhì)存在易結(jié)晶、易結(jié)垢、結(jié)疤的特點,造成閥體可動部件阻力增大,導致執(zhí)行機上海上球閥門靈活、呆滯,直至調(diào)節(jié)閥的閥芯與襯套或閥座卡死不能動作,問題發(fā)生后,一方面需要停塔對閥進行解體檢修,影響生產(chǎn)是不可避免的,一方面需要準備備品、備件,因臨時找不到備件采取應急措閥門現(xiàn)象時有發(fā)生,致使故障不能*解決。建立預檢修機制以后,可以有充足的時間準備好備品、備件,并可根據(jù)閥的使用狀況對閥進行全面的維護保養(yǎng),從而提高閥的使用性能及使用壽命。 球閥 4 結(jié)語 通過預檢修機制的建立,不僅可以增加調(diào)節(jié)閥的使用壽命,減少調(diào)節(jié)閥故障,降低儀表故障率,還可對穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn),降低成本球閥起到積極的促進作用,同時還可以優(yōu)化工藝操作,保證生產(chǎn)裝置的長周期穩(wěn)定運行。
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