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      B&R控制系統(tǒng)在吹塑機(jī)的應(yīng)用和改進(jìn)

      2009年09月27日 10:18:24人氣:623來源:

      一、前言
            有著70多年吹瓶機(jī)生產(chǎn)歷史的考特斯公司是的中空成型機(jī)的生產(chǎn)廠商,它在該行業(yè)具有的技術(shù)和影響。2002年將B&R控制系統(tǒng)應(yīng)用于塑機(jī)行業(yè),當(dāng)時(shí)B&R控制器以其運(yùn)算速度快,模塊體積小,可擴(kuò)展性能強(qiáng)及性價(jià)比高等因素而,安裝B&R控制器的考特斯機(jī)器也深受用戶的喜愛。
            但隨著機(jī)器不斷的改進(jìn)和功能不斷的增強(qiáng),運(yùn)用的器件等級越來越高,原來的控制系統(tǒng)就顯得捉襟見肘,機(jī)器的很多功能都無法實(shí)現(xiàn),控制器運(yùn)算速度已經(jīng)嚴(yán)重的阻礙機(jī)器的發(fā)展,改進(jìn)系統(tǒng)成了當(dāng)務(wù)之急。
      二、原系統(tǒng)的配置及缺點(diǎn)
            系統(tǒng)的上位機(jī)選用的是B&R Provit 2000系列的工控機(jī),主要用于機(jī)器參數(shù)的設(shè)定和狀態(tài)顯示,機(jī)器的報(bào)警、壁厚曲線設(shè)定及跟蹤、配方數(shù)據(jù)均保存在這里。系統(tǒng)選用32M存儲卡存儲操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和參數(shù)。
            主站選用的是B&R 2003系列CP476 *處理器(CPU)作為整個(gè)系統(tǒng)的控制單元,它控制機(jī)器運(yùn)行的整個(gè)工藝過程和運(yùn)算過程。通過CAN總線與上位機(jī)及系統(tǒng)從站交換數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸速度為250KB/S ,該模塊還具有4個(gè)通道的擴(kuò)展槽,可用于擴(kuò)展一些模擬量的旋入式模塊。同時(shí)通過底板還可以擴(kuò)展DM465 I/O 模塊,用于開關(guān)量的讀入和寫出。
            系統(tǒng)從站主要是用于溫度控制,選用EX470通過CAN BUS總線與主站連接,該站擴(kuò)展有若干塊DM465模塊和AT664模擬量模塊用來控制加熱圈和熱電偶的信號采集。
            通過以上描述可以看出,該系統(tǒng)的缺陷顯而易見,當(dāng)系統(tǒng)配置增大時(shí),首先CPU模塊的帶載就成問題,我們的配置zui多時(shí)主站達(dá)到6塊DM465,其次,CPU模塊的運(yùn)算速度達(dá)不到要求,即使更換2003系列zui的模塊,也很難保證程序的正常運(yùn)行,更換更的CPU是我們的。原系統(tǒng)上位機(jī)配置的是IPC,但并不具備帶I/O的能力,只是作為畫面的顯示,資源并未得到充分發(fā)揮,它和主站CPU模塊有大量的數(shù)據(jù)交換,嚴(yán)重的占用了本來就不寬裕的主站的系統(tǒng)資源。軟件對通訊的編程也相當(dāng)?shù)臒┈?,如何?個(gè)CPU模塊合并為一個(gè)整體,是本設(shè)計(jì)的主要思路。
            系統(tǒng)的打印歸檔和遠(yuǎn)程監(jiān)控的功能很弱,由于CP476采用的是RS232通訊,傳統(tǒng)的遠(yuǎn)程撥號很難撥通且速度很慢,再者,掉線事件頻繁發(fā)生,給系統(tǒng)的遠(yuǎn)程維護(hù)帶來了諸多不便。
      三、改進(jìn)后的系統(tǒng)配置
            基于以上的思路,新的系統(tǒng)選用PP400系列IPC做為整個(gè)系統(tǒng)的*處理單元,在機(jī)器上配置6個(gè)從站,安裝于機(jī)器的各個(gè)部位從而形成分布式的I/O總線結(jié)構(gòu),人機(jī)操作的科學(xué)性和實(shí)用性于一體,系統(tǒng)的大小配置更加靈活。見圖(2)
             PP481和IF797構(gòu)成系統(tǒng)的主站。PP481不僅僅是一個(gè)人機(jī)界面,同時(shí)它也是一款高性能的CPU,它的主頻為500 MHz, 帶有128KB的二級緩存,128MB的SDRAM。由于本系統(tǒng)中有多個(gè)高速的循環(huán)任務(wù),比如:型胚壁厚控制、模架運(yùn)動控制,吹針運(yùn)動控制等,這些運(yùn)動控制要求系統(tǒng)任務(wù)的循環(huán)掃描周期在2ms以內(nèi),而PP481支持高達(dá)400uS的循環(huán)周期。另外還有一個(gè)100M的網(wǎng)卡和2個(gè)USB口,為遠(yuǎn)程寬帶連接和屏幕拷貝帶來了方便。
            系統(tǒng)從站1-3選用B&R XX436緊湊型模塊,它采用直流24V供電,4路模擬量輸入,4路模擬量輸出,8路開關(guān)量輸入,8路開關(guān)量輸出,其中4路輸出0.,4路輸出2.0A ,可以直接驅(qū)動電磁閥和繼電器等。該模塊也可以連接計(jì)數(shù)器和高速增量式編碼器,采用X2X總線和主站連接,循環(huán)時(shí)間可達(dá)到200us,真正實(shí)現(xiàn)高速即時(shí)數(shù)據(jù)傳送。該站主要用于控制高響應(yīng)比例閥、線性位置傳感器(電子尺)和溫度傳感器(熱電偶)等。可以根據(jù)機(jī)器的具體配置靈活的選用從站的數(shù)量。
            從站4—6由EX470和DM465構(gòu)成,這和原系統(tǒng)的從站是相同的,之所以這樣配置,主要是基于其可靠性和性價(jià)比。本站主要處理的是溫度控制、普通的液壓閥和關(guān)電開關(guān)等,任務(wù)等級相對要求較低,因此系統(tǒng)總線的要求也不高,而EX470支持CAN BUS總線,數(shù)據(jù)傳輸速度能達(dá)到500KB/s,也可以根據(jù)機(jī)器的具體配置靈活的選用從站的數(shù)量。
            由于考特斯機(jī)器種類繁多,控制軟件也很龐大,經(jīng)過軟件實(shí)際測試,CPU的使用率大約在50%左右,系統(tǒng)運(yùn)行很安全。隨著我們機(jī)器的不斷改進(jìn),以后可能要求程序循環(huán)時(shí)間會更快,貝加萊將提供PPC700工控機(jī)作為我們的備用機(jī)型,程序和硬件都不用做大的修改,方便且實(shí)用。
      四、軟件功能的改進(jìn)
            B&R系統(tǒng)zui大的優(yōu)點(diǎn)就是用一個(gè)編程軟件(Automation Studio)同時(shí)集成了可視化單元和I/O控制單元,對程序來說是非常方便的。
      1、本次改進(jìn)的系統(tǒng)畫面幾乎全部重新制作,主要是因?yàn)樵瓉淼腟G3格式文本功能很弱,很多功能和硬件都不支持該方式。改進(jìn)成SG4格式,功能更齊全,畫面更加清晰,層次感強(qiáng),便于報(bào)警和文本的編輯。
      2、在系統(tǒng)配置里集成了VNC服務(wù)器。在IPC中添加VNC Server并為機(jī)器設(shè)置IP地址,在不增加任何成本的情況下,實(shí)現(xiàn)對遠(yuǎn)程機(jī)器的監(jiān)控和操作功能,提供兩級訪問權(quán)限控制,一級權(quán)限是監(jiān)控機(jī)器狀態(tài),該權(quán)限只能監(jiān)控,不能對機(jī)器操作。另一級權(quán)限是能對機(jī)器參數(shù)監(jiān)控和操作同時(shí)進(jìn)行。      
      3、引用了B&R軟件液壓庫。塑機(jī)的很多控制部件都是液壓驅(qū)動的,動作慢、動作精度低且運(yùn)動軌跡不平滑,運(yùn)用該庫函數(shù)后,移模動作快而穩(wěn),機(jī)器的震動大大降低。
            通過修改以上參數(shù)可以得到模架運(yùn)動的profile曲線,見圖9的曲線2,依據(jù)速度(V)推算比例閥的流量(Q),再由流量依據(jù)比例閥的流量曲線可以獲得控制電壓的值(U)。實(shí)際獲得的運(yùn)動軌跡見圖9的曲線3。圖9的曲線1是比例閥上的控制電壓,從圖中可以看出,實(shí)際的誤差是非常小,曲線的軌跡也非常平滑。
      4、修改了型胚長度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的軟件,能做到雙工位的自動調(diào)節(jié)。
      5、壁厚控制的重量修改范圍增大了10倍。由原來的0—99%改變?yōu)?.0————99.9%.
      6、IP地址能任意修改。用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況任意修改網(wǎng)卡的IP地址,使IPC能通過局域網(wǎng)或路由器接入寬帶網(wǎng)絡(luò)。
      7、更改了壁厚曲線編輯并引入了畫面虛屏顯示的概念。由于原CPU的原因,用戶在編輯過程中有時(shí)會出現(xiàn)線段不受控、線段拉伸過度、畫面刷新存在閃爍等現(xiàn)象。新的程序克服了以上的缺點(diǎn),編輯壁厚曲線快捷。
      8、增加了屏幕拷貝功能,用戶只要在USB接口上插入U(xiǎn)盤,按下屏幕下方的打印屏幕按鍵,該幅畫面就可以存儲到U盤上。便于系統(tǒng)參數(shù)、故障歷史記錄的保存、歸檔等。
      9、增強(qiáng)了中/英文畫面的切換,原來方案只能退出到主畫面進(jìn)行切換,新方案設(shè)計(jì)為每頁都可以切換。
      10、更改了畫面的制作風(fēng)格,采用了Windows風(fēng)格的操作圖標(biāo)。
      11、由于選用的是觸摸屏,增加了光標(biāo)調(diào)校頁面。
      五、新系統(tǒng)的特點(diǎn)
      1、新方案選用的B&R控制器是高性能、分時(shí)多任務(wù)的控制系統(tǒng),每個(gè)任務(wù)的優(yōu)先級和循環(huán)時(shí)間都可以根據(jù)需要調(diào)整,整個(gè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性可得到優(yōu)化,運(yùn)算速度更快。
      2、硬件采用模塊化的I/O分布式結(jié)構(gòu),減小了信號的干擾,有利于機(jī)器的布線,便于機(jī)器的各種配置需要。
      3、系統(tǒng)采用了X2X 總線、CAN  BUS總線進(jìn)行通訊,即時(shí)、快速。
      4、穩(wěn)定快速的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能也為機(jī)器的運(yùn)行提供了保證。
      5、人機(jī)界面采用10寸TFT真彩液晶面板,分辨率高達(dá)26萬色,平均使用壽命達(dá)到5.5萬小時(shí)。
      6、壁厚控制更為,基本重量值到小數(shù)點(diǎn)后一位。
      7、曲線編輯和拉伸更為簡便,曲線顯示采用虛屏技術(shù),無閃爍。
      8、系統(tǒng)液壓庫的運(yùn)用,使得機(jī)器的移模、開合模、吹針的動作更加快速、平穩(wěn)、準(zhǔn)確。
      9、型胚長度雙工位自動調(diào)節(jié)。
      10、4級密碼保護(hù)功能。完備的用戶管理。
      11、溫度控制采用B&R的智能PID調(diào)節(jié),能自整定優(yōu)化參數(shù),溫控精度能達(dá)到±1度。具備預(yù)加熱功能和定時(shí)加熱功能。
      六、結(jié)論
            自從新控制系統(tǒng)08年配備到考特斯KCC機(jī)器后,以其快速響應(yīng)和穩(wěn)定的性能深受用戶的好評,畫面清晰流暢,結(jié)構(gòu)簡捷,設(shè)計(jì)者同時(shí)也考慮到了系統(tǒng)進(jìn)一步的擴(kuò)展和改進(jìn),如果要增加或減少從站的數(shù)量或者更換更別的控制器,軟件幾乎不用作大的更改。實(shí)踐證明它是一個(gè)較為的控制系統(tǒng)。

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