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      PLC在機(jī)床控制中的應(yīng)用

      2009年03月09日 19:17:38人氣:613來(lái)源:煙臺(tái)勾股通信技術(shù)有限公司

        1 引言
        φ3500立式機(jī)床是一種自動(dòng)化程度要求較高的機(jī)電設(shè)備,一般應(yīng)用于冶金行業(yè),車(chē)制各種大型工件;它通常采用繼電器邏輯控制方式,設(shè)備的電控系統(tǒng)故障率高,檢修周期長(zhǎng)。隨著技術(shù)的進(jìn)步,這類(lèi)控制系統(tǒng)已顯示出越來(lái)越多的弊瑞。近年來(lái)PLC機(jī)在工業(yè)自動(dòng)控制領(lǐng)域應(yīng)用愈來(lái)愈廣,它在控制性能、組機(jī)周期和硬件成本等方面所表現(xiàn)出的綜合優(yōu)勢(shì),是其它工控產(chǎn)品*的。如果用PLC控制技術(shù)對(duì)這些系統(tǒng)實(shí)施改造,則具有普遍的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)意義。
        2 方案選擇
        原設(shè)備為手動(dòng)操作,根據(jù)使用部門(mén)的建議,在改造方案上維持改造前設(shè)備人一機(jī)界面的原始性,這樣可以有效減少設(shè)備使用人員的誤操作,不至于使設(shè)備的事故率在技術(shù)改造后有所增加。
        系統(tǒng)的工作臺(tái)變速單二依靠液壓電磁閥來(lái)實(shí)現(xiàn),并由機(jī)械傳動(dòng)部件不斷地改變傳輸比,達(dá)到改變工作臺(tái)轉(zhuǎn)速目的。其變速操作相當(dāng)繁瑣,必須先讓主機(jī)停車(chē),選好速度后,微動(dòng)使齒輪重新啃合再掛擋,zui后重新啟動(dòng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)載計(jì)算與理論分析,我們保留主拖動(dòng)方式,用一臺(tái)FRN15G95-4JE電壓型通用變頻器,對(duì)工作臺(tái)電機(jī)進(jìn)行速度換向控制?!   RN15G954JE電壓型通用變頻器具有轉(zhuǎn)矩矢量控制、轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、電AVR自整定、負(fù)載轉(zhuǎn)矩自適應(yīng)等一系列*功能,在無(wú)速度傳感器的開(kāi)環(huán)運(yùn)行條件下,采用磁通矢量控制和電機(jī)參數(shù)自動(dòng)測(cè)試等功能后,其調(diào)速性能達(dá)到甚至高于傳統(tǒng)晶閘管供電的雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)。原系統(tǒng)還有左右兩個(gè)刀架,可縱向橫向移動(dòng),通過(guò)電磁離合器與左右驅(qū)動(dòng)電機(jī)連接。左右驅(qū)動(dòng)電機(jī)有Y/△變換,因此有兩級(jí)工作進(jìn)給速度:I級(jí)0.29-45.6m/min,II級(jí)0.58-91.2m/min。改造時(shí),仍維持原方式。
        3 PLC機(jī)型選擇
        3.1 輸入輸出點(diǎn)數(shù)
        PLC控制系統(tǒng)的輸入信號(hào)包括操作臺(tái)控制輸入、工作臺(tái)和刀架各速度信號(hào)、分布在機(jī)床上各部分行程開(kāi)關(guān)及變頻器投入信號(hào)。共有64個(gè)輸入點(diǎn)。
        PLC的控制負(fù)載主要分成三類(lèi):一是10臺(tái)交流電機(jī)正反轉(zhuǎn)主接觸器;二是用于左右刀架調(diào)速的離合器線圈(電磁離合器直接由PLC驅(qū)動(dòng));三是顯示、報(bào)警負(fù)載(包括顯示燈、聲光報(bào)警器等);四是工作臺(tái)調(diào)速輸出(到變頻器)。共56個(gè)輸出點(diǎn)。
        3.2 PLC選型
        確定輸入輸出點(diǎn)后,還要進(jìn)行PLC選型,本系統(tǒng)除了與變頻器連接需模擬量外,全部為開(kāi)關(guān)量,再考慮到性能價(jià)格比及輸入輸出點(diǎn)數(shù),我們選用OMRON C系列H型機(jī)C200H一塊母板,C200H為模塊化結(jié)構(gòu),系統(tǒng)配置靈活,功能強(qiáng),梯形圖編程*符合控制要求。
        4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
        4.1 變頻器設(shè)計(jì)
        圖3為變頻器工作原理接線圖
        系統(tǒng)所有動(dòng)作都有PLC控制。當(dāng)PLC輸出繼電器00500=ON時(shí),工作臺(tái)正轉(zhuǎn);輸出繼電器00501=ON時(shí),工作臺(tái)反轉(zhuǎn)。工作臺(tái)共有16級(jí)速度。操作時(shí),首先將二進(jìn)制值存儲(chǔ)在PLC數(shù)據(jù)區(qū),當(dāng)正反轉(zhuǎn)時(shí),操作臺(tái)輸入速度值,而PLC輸出一路二進(jìn)制值,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換到變頻器的12號(hào)輸入端,滿足工作臺(tái)調(diào)速要求。當(dāng)00500*00502=O N時(shí),工作臺(tái)點(diǎn)動(dòng)正轉(zhuǎn);當(dāng)00501*00502=ON時(shí),工作臺(tái)點(diǎn)動(dòng)反轉(zhuǎn)。點(diǎn)動(dòng)速度用變頻器提供的多段速指令選擇。當(dāng)電機(jī)過(guò)載缺相時(shí),熱繼電器FR動(dòng)作,使變頻器THR端子OFF,可在瞬間封鎖U.V.W輸出,同時(shí)閉合故障繼電器30A-30C觸點(diǎn),經(jīng)PLC輸入繼電器產(chǎn)生系統(tǒng)故障報(bào)警。
        在快速制動(dòng)過(guò)程中,一但電機(jī)反饋“升”電壓使變頻器母線電壓達(dá)到800V時(shí),制動(dòng)單動(dòng)BU功率模塊立即導(dǎo)通,接入電阻R迅速釋放電機(jī)儲(chǔ)能,實(shí)現(xiàn)安全快速的制動(dòng)。
        4.2 軟件設(shè)計(jì)
        立式車(chē)床控制流程圖見(jiàn)圖4
        PLC通過(guò)編程器輸入程序,達(dá)到控制目的。由于PLC工作過(guò)程是循環(huán),程序執(zhí)行速度快,在刀架進(jìn)給雙速電機(jī)時(shí),需要通過(guò)Y/△變換實(shí)現(xiàn)變速,因此為了避免Y/△變換中電源短路,除了用互鎖外,還必須設(shè)置切換延時(shí),定為IS。同樣,在橫梁下降(反轉(zhuǎn))時(shí),還需要回升(正轉(zhuǎn)),因此也需要設(shè)置切換延時(shí),以防電源短路。
        5 結(jié)束語(yǔ)
        實(shí)踐證明,用PLC改造傳統(tǒng)繼電器控制系統(tǒng)是很好的方法。它可以充分發(fā)揮PLC高可靠性、高抗干擾的特點(diǎn),壽命長(zhǎng)、維修量少、查找外部線路簡(jiǎn)單。同時(shí)采用變頻器改善了原系統(tǒng)工作臺(tái)啟動(dòng)調(diào)速性能,有利于節(jié)能(原系統(tǒng)機(jī)械變速,低速時(shí)電機(jī)功率損耗大),提高了效率,為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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