渭南市焦化廠焦爐推焦車除塵器改造新工藝,焦化廠煉焦系統(tǒng)主要機械設備為四大機車,分別為裝煤車、推焦車、攔焦車、熄焦車。其中攔焦車是煉焦生產(chǎn)系統(tǒng)中主要設備,其性能好壞直接影響到煉焦生產(chǎn)是否順利以及煙塵處理的環(huán)保問題。通過對設備運行情況觀察,在生產(chǎn)過程中由于設計等原因,存在部分性能不實用或達不到生產(chǎn)要求的問題,如除塵接口閥密封不嚴、易撞擊損壞,除塵效果不好。為此我首陽公司根據(jù)工況要求和存在的問題,針對焦爐系統(tǒng)攔焦車機械系統(tǒng)存在的問題應用了新的技術(shù)進行了優(yōu)化,提高了設備使用性能,降低故障率,提高了環(huán)保效果和安全性。
渭南市焦化廠焦爐推焦車除塵器改造新工藝,首陽環(huán)保攔焦車的改造:
爐門上部增加方型管道,及提升閥抽吸爐門部位放散的煙塵。
1、導流板
首陽環(huán)保在焦側(cè)爐頭處安裝煙氣導流板,將從爐門處逸出的煙塵導到爐柱以外,便于爐頭罩收集。
2、管道式對接閥
粉塵的收集輸送采用管道式對接閥的集氣總管的結(jié)構(gòu)。通過攔焦車上的電動推桿,有用可開啟和關(guān)閉對接口閥,煙氣轉(zhuǎn)換閥上許多支管和連接閥門等機構(gòu)操作簡單自動化程度高。
3、對接閥密封干管
利用焦側(cè)原有碰口閥主管進行改造,保證密封性,減小漏風量。
從而實現(xiàn)推焦時煙塵收集無人值守,簡化了操作。
漏風量:對接閥式集塵干管允許漏風量在-1000~-3000Pa范圍內(nèi)≦1000m3/h。
煙氣溫度:≦200℃
運轉(zhuǎn)制度:間歇運行;
焦化廠推焦車除塵器選型參數(shù)及選型原則
(a)除塵器選型的主要技術(shù)參數(shù)為風量、氣體溫度、含塵濃度與濕度。 根據(jù)工藝設計的風量、氣體溫度、含塵濃度的zui高數(shù)值,按略小于技術(shù)性能表中的數(shù)值為原則,其相對應的除塵器型號,即為所需要的除塵器型號;采用的濾料則根據(jù)入口濃度、氣體溫度、濕度確定。
(b)表中耗氣量為工廠集中供氣時的情況,如單獨使用空壓機時,表 中的耗氣量要放大1.3倍。
(c)壓縮空氣耗量欄中,所提出的耗氣量為該型號設備的zui大耗氣量。
(d)可根據(jù)工藝需要設置除塵器灰斗下的卸料系統(tǒng)。
焦化廠裝煤車除塵器工作原理及流程設計方案;
1、在爐門上方加裝煙氣導流板,導流板延伸到爐柱外側(cè)200mm,將煙氣導到車載吸塵罩內(nèi)。
2、對兩臺裝煤進行改造,在煤箱前部,與爐柱間的位置加設移動伸縮的活動密封罩,密封罩由液壓油缸驅(qū)動。密封罩為L形,煤箱兩邊各設一個,前端貼近爐柱,左右側(cè)與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風的進入,使從碳化室逸出的煙氣從密封罩內(nèi)上升進入設在密封罩上部的吸塵管道內(nèi)。
3、對兩臺推焦車進行改造,在推焦桿及摘門機構(gòu)上部設置半密封吸塵罩。吸塵罩為二次捕集形式,在爐門外側(cè)正對炭化室設矩形吸風管道,吸風口正對炭化室。從炭化室逸出的70%的煙氣由此吸塵口捕集。在吸塵管道上方設大蓋板,蓋板左右兩側(cè)設擋風板,蓋板后側(cè)(操作室前部)延蓋板長度設吸塵管道,吸塵管道上延蓋板長設長縫形吸塵口,捕集前端未收集的約30%的煙氣。
4、在滑線內(nèi)側(cè)設皮帶槽密封管道,管道上設四臺皮帶導通小車,裝煤車與推焦車各配一臺,車載吸塵罩的吸塵管道與皮帶導通小車連接,實現(xiàn)煙氣的導通。
5、除塵站設置工藝管道、粘附性煙氣吸附裝置、除塵器、平衡閥、預噴涂裝置、卸輸灰裝置、引風機組、煙囪、電氣控制等,風機采用變頻控制。
焦化廠攔焦車除塵器方案:
1、攔焦車除塵接口閥新技術(shù)應用
除塵接口閥是煉焦生產(chǎn)出焦時攔焦車除塵系統(tǒng)中重要的部件,作用是在焦爐出焦時將欄焦車除塵系統(tǒng)與除塵站除塵系統(tǒng)連接,將煙塵吸走,所以接口閥使用效果直接會影響到焦爐除塵效果。傳統(tǒng)除塵接口閥的除塵導套活動接口部位為剛性連接,在除塵閥導套頂出與除塵管道接口對接時,頂桿力度大了會出現(xiàn)撞擊現(xiàn)象,將導套和翻板等部件損壞,修復難度大,影響生產(chǎn)。頂桿力度小了會出現(xiàn)接口不到位,接口密封不嚴,導致吸力不夠,除塵效果差。
2、改造后,將除塵接口閥活動導套前部接口部位,增加了導套接口的補償性能,既能保證接口閥連接嚴密,除塵效果好,又能緩沖對接時的沖擊力,保護除塵裝置不被撞壞。
對接方法蘭用鋼板制成,一端為對接平面,另一端通過連接段2與緩沖帶3連接,用壓條5固定連接;首陽小張所述緩沖帶3由帶線層的皮帶制成,一端與方法蘭1連接,另一端與活動導套4連接,連接方式為螺栓連接,便于更換;所述除塵導套4用鋼板制成,由液壓頂桿驅(qū)動頂出,完成接口閥與除塵管道的對接。改造后結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、制造成本低、維修方便、避免了因撞擊對除塵裝置造成損壞,起到保護除塵裝置和提高接口密封性的作用。
3、攔焦車提門油缸機構(gòu)底座銷軸改型;提門油缸是攔焦車使用過程中執(zhí)行取焦爐爐門的一個機構(gòu),該機構(gòu)能否正常運行直接影響到攔焦車能否完成取門攔焦工作。當提門油缸出現(xiàn)故障時,能否順利的將油缸拆檢也直接影響到攔焦車能否快速恢復使用性能。提門油缸與底座為銷軸連接,原設計為三根銷軸,其中兩根用于將底座固定在結(jié)構(gòu)框架上,另一根銷軸用于連接油缸與底座,油缸末端連接柄在銷軸上可以轉(zhuǎn)動。在檢修過程中發(fā)現(xiàn)連接油缸和底座的銷軸發(fā)生竄軸時或銷軸磨損后,油缸連接柄就無法拆下,只能進行破壞性拆除,既浪費備件又費時間,對設備運行和檢修很不利。針對提門油缸連接銷軸設計缺陷中的問題,決定將連接銷軸改為一根通軸,將鋼結(jié)構(gòu)和油缸底座及油缸連在一起,避免了中間銷軸出現(xiàn)竄軸或磨損無法拆下的問題,不僅提高了檢修效率,同時避免破壞性拆除的浪費。
4、實施效果;軟連接技術(shù)在除塵接口閥上應用后,除塵效果明顯提高,故障率明顯下降。攔焦車提門油缸機構(gòu)改型后檢修方便,縮短了檢修時間,較少了備件浪費。以上成果可應用于各種頂裝焦爐生產(chǎn)設備,首陽環(huán)保公司已進行了推廣應用。
五、關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點;首陽攔焦車除塵器接口閥采用軟連接技術(shù)同時解決了除塵接口閥撞擊損壞和密封不嚴兩個問題。提門油缸和底座的連接軸三根改為一根,解決了軸磨損后出現(xiàn)卡阻無法拆卸,維修成本高的問題。國內(nèi)煉焦除塵接口閥以剛性連接為主,此次柔性連接的應用尚屬*,且效果明顯優(yōu)于剛性連接。攔焦車提門油缸機構(gòu)改型的應用在煉焦工況下使用效果明顯優(yōu)于以前設備廠家采用的技術(shù)。