工藝流程說(shuō)明:
選礦廢水進(jìn)入尾礦庫(kù),大部分粗砂沉降至尾礦庫(kù)底部;用泵將廢水從尾礦庫(kù)抽進(jìn)班德過(guò)濾器,需在泵前、泵后的管道上加入水處理藥劑,進(jìn)入班德過(guò)濾器的選礦廢水經(jīng)吸附、過(guò)濾后從過(guò)濾器上部流出,成為無(wú)色透明的清水,可回用于浮選工段;過(guò)濾器排下的濃縮泥自流到尾礦庫(kù),污泥中殘存凈水藥劑,污泥回流可節(jié)省凈水劑的用量。
一、主要設(shè)備構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
1. 班德過(guò)濾器
班德過(guò)濾器是我公司的產(chǎn)品,主體采用整體玻璃鋼制造,耐酸堿腐蝕,一般材質(zhì)耐溫80℃。設(shè)備內(nèi)部裝有大量高分子帶電介質(zhì)小球。高分子介質(zhì)小球在過(guò)濾器內(nèi)均勻分布緊密排列,并通過(guò)自身攜帶的微電荷對(duì)尾礦水中的懸浮物等雜質(zhì)進(jìn)行吸附,并在介質(zhì)小球的表面形成雜質(zhì)層,從而使尾礦水得到凈化。由于高分子介質(zhì)小球所攜帶的電荷比較微弱,所以雜質(zhì)與介質(zhì)小球的結(jié)合力也相對(duì)較弱,在反沖洗的過(guò)程中,隨著水位的下降,介質(zhì)小球之間互相摩擦,小球表面的泥餅被摩擦掉,并被反沖洗的水沖刷至設(shè)備底部并通過(guò)排泥口排出。從而高分子介質(zhì)小球又恢復(fù)吸附能力。過(guò)濾器采用自身排泥進(jìn)行反沖洗,操作簡(jiǎn)單,只需定時(shí)打開排泥閥門,過(guò)濾器上部清液液位迅速下降,沖刷過(guò)濾介質(zhì)。介質(zhì)耐有機(jī)物和氧化劑污染,運(yùn)行過(guò)程中不需要更換。 由于班德過(guò)濾器對(duì)細(xì)微顆粒等雜質(zhì)具有良好的過(guò)濾、分離作用,尾礦水中只需加入少量絮凝藥劑即可依靠設(shè)備的吸附、過(guò)濾作用進(jìn)行分離。班德過(guò)濾器進(jìn)液懸浮物濃度可以在70000mg/L左右,出液清澈透明,既可滿足浮選用水指標(biāo)又可滿足國(guó)家污水排放標(biāo)準(zhǔn)。班德過(guò)濾器已在全國(guó)多個(gè)行業(yè)投入使用100多套,得到了廣泛應(yīng)用,并成功進(jìn)入市場(chǎng)。
2. 加藥裝置
用壓縮空氣或攪拌機(jī)對(duì)絮凝藥劑進(jìn)行溶解攪拌。加藥需配備體積為2立方左右的攪拌罐和加藥罐各兩個(gè)。
六.工藝優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)效益分析
本工藝具有以下特點(diǎn):
(1)一次性投資少。與使用尾礦庫(kù)及其他設(shè)備的浮選尾礦水處理技術(shù)相比,該技術(shù)的投資約為前者的30%以下。
(2)運(yùn)行費(fèi)用低。與傳統(tǒng)技術(shù)中使用的其他設(shè)備、設(shè)施相比,由于班德過(guò)濾器的結(jié)構(gòu)、性能更能適應(yīng)螢石浮選尾礦水中細(xì)泥的粒徑范圍,使用班德過(guò)濾器僅需加入少量?jī)羲畡┦箲腋∥镄纬奢^小的顆粒即可被過(guò)濾器去除,該工藝的加藥量是現(xiàn)有尾礦水處理技術(shù)的約1/10,可為企業(yè)節(jié)約尾礦水處理運(yùn)行成本。班德過(guò)濾器*穩(wěn)定運(yùn)行不需要更換零部件。
(3)尾礦水使用該技術(shù)處理后得到的清水回用于浮選,據(jù)使用廠家介紹,使用該技術(shù)可減少50%的純堿用量、1/3的油酸用量,可降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。
(4)處理后得到的清水無(wú)色透明,懸浮物含量在1-10mg/l,可以回用于浮選和球磨工段,節(jié)約大量水資源,為企業(yè)節(jié)約了水費(fèi)。
(5)水回用的影響
若使用傳統(tǒng)設(shè)備,出水含固量較高,將硅、鈣等雜質(zhì)帶入浮選槽,將多消耗浮選藥劑、降低螢石精粉的純度;加藥量較大,處理后回用水中藥劑殘留量大,藥劑進(jìn)入浮選槽后,會(huì)將精粉沉入尾礦,將硅、鈣雜質(zhì)浮到表面、進(jìn)入產(chǎn)品中,造成螢石精粉純度下降、跑尾偏高。從而給企業(yè)造成了經(jīng)濟(jì)損失。班德過(guò)濾器出水含固量低,投加的藥劑少,避免了以上缺點(diǎn)。